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横向气幕粉尘控制技术在隧道掘进中的多因素参数优化研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月18日 来源:Powder Technology 4.5
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为解决煤矿工作面煤尘污染问题,研究人员基于负压抽吸原理提出横向气幕粉尘控制技术,通过正交实验优化降尘参数(风速屏倾角30°、加压风量600 m3 /min、排风管距工作面3 m),现场应用后粉尘浓度总重降低75.97%和52.54%,为井下作业安全提供理论支持。
煤炭作为中国能源消费的主力(占比53.2%),其开采过程中产生的粉尘不仅降低能见度、引发爆炸风险,还导致矿工职业性肺病(占职业病总数的66.61%)。尽管现有通风除尘技术(如螺旋气幕发生器、CFD数值模拟)取得进展,但设备笨重、安装复杂及气幕倾角研究不足仍制约效率。为此,山东科技大学等团队在《Powder Technology》发表研究,提出一种轻量化横向气幕粉尘控制技术。
研究采用全尺寸物理模型(1:1还原大柳塔煤矿52608运顺掘进面)与Fluent软件耦合模拟,结合正交实验分析风速屏倾角(A)、加压风量(B)、排风管位置(C)三因素对司机操作位粉尘浓度的影响。关键技术包括:1)基于现场数据的60 m隧道模型构建;2)气流-粉尘耦合数值模拟;3)多指标正交实验设计(L9
(34
)表)。
全尺寸物理模型建立
以MB670型掘锚机(长1.12 m×宽5 m)和梭车为研究对象,建立含加压风管、排风管及除尘风机的系统模型,隧道尺寸为60 m×5.4 m×4.2 m,为后续模拟提供真实场景基础。
横向气幕通风系统机理
数值模拟显示,气幕形成的隔离带可有效阻隔粉尘扩散。局部气流分析表明,30°倾角的气幕能优化气流导向,使粉尘向排风管聚集。
正交实验优化
通过极差与方差分析发现,加压风量(B)对降尘影响最大(权重52.3%),最优参数组合为A2
B3
C1
(倾角30°、风量600 m3
/min、排风管距工作面3 m),司机位粉尘浓度较基线降低70%以上。
现场验证
在大柳塔煤矿应用后,测点粉尘浓度总重下降75.97%(掘锚机司机位)和52.54%(梭车司机位),证实该技术兼具高效性与工程可行性。
该研究首次系统量化了气幕倾角对降尘效率的影响,为井下粉尘控制提供了参数化解决方案。其轻量化设计克服了传统设备笨重的缺陷,而多因素耦合分析方法为复杂工况下的通风优化树立了新范式。成果对降低煤矿职业健康风险、提升智能开采安全性具有重要实践意义。
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