基于开发和仿真的优化策略:一种结合部分硝化-反硝化过程的分流式低充氧/缺氧/好氧工艺,采用阶梯式进料方式以提升氮去除效率

《Journal of Water Process Engineering》:Development and simulation-based optimization of a Split-flow low-aerobic/anoxic/Oxic process integrating partial nitrification -denitrification with step feeding for enhanced nitrogen removal

【字体: 时间:2025年12月17日 来源:Journal of Water Process Engineering 6.7

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  高效低C/N比废水脱氮的SLAAO过程开发与优化,通过分步进料耦合低溶解氧控制实现硝化积累率56.4%和无碳源条件下总氮去除率89.72%。

  
随着全球环保标准的提升和碳中和目标的推进,污水处理领域对低碳氮比(C/N)废水的处理技术提出了更高要求。传统活性污泥法(如A/A/O工艺)依赖外部碳源和持续曝气,导致运行成本高昂且碳排放量大,难以满足现代环保需求。针对这一挑战,研究团队创新性地提出Split-Flow Low-Aerobic/Anoxic/Oxic(SLAAO)工艺,通过整合部分硝化-反硝化与阶梯进水策略,显著提升了低C/N污水的处理效率,同时降低了能耗和碳排放。

研究首先从工程实践痛点切入。当前约30%的污水处理厂因进水C/N比过低(通常低于2.86)难以达标排放,主要瓶颈在于反硝化阶段碳源不足。传统解决方案需额外投加葡萄糖、甲醇等有机碳源,这不仅增加运营成本,还可能引发二次污染(如高浓度COD导致污泥膨胀)。研究通过对比发现,传统工艺的硝化过程存在明显冗余:硝化细菌需要较长的世代时间维持活性,而聚磷菌(PAOs)和聚糖菌(GAOs)在厌氧条件下会快速消耗碳源,导致后续反硝化碳氮比失衡。

基于此,研究团队将目光聚焦于部分硝化-反硝化技术。该技术通过控制溶解氧(DO)条件,使氨氮优先转化为亚硝酸盐(NO??),再进入反硝化阶段。这种路径理论上可节省25%曝气能耗,同时减少40%的碳源需求。但此前该技术在工程应用中存在稳定性不足、参数调控复杂等问题。研究创新性地引入阶梯进水策略,将原水分为高碳低氮和低碳高氮两部分,分别进入缺氧区和好氧区,通过精准控制碳氮比实现同步硝化-反硝化。

工艺设计的关键突破体现在环境参数的协同调控。研究构建了包含低氧好氧区(DO<0.5 mg/L)、缺氧反硝化区(DO<0.1 mg/L)和传统好氧区的三级反应体系。通过实时监测溶解氧浓度(目标值0.7 mg/L),有效抑制亚硝酸盐氧化菌(NOB)的活性,使亚硝酸盐积累率提升至56.4%。同时,阶梯进水模式使有机碳在缺氧区的利用率提高3倍以上,通过碳源分阶段释放机制,解决了传统工艺中碳源与硝化需求不同步的问题。

在模型构建方面,研究采用GPS-X系统动力学模型与响应面法结合的优化策略。GPS-X模型通过模拟微生物群落对DO、碳氮比、污泥龄等参数的响应规律,量化了各单元的处理效能。而响应面法则通过建立DO浓度、污泥回流比(110%)、进水分配比(0.88)和排泥量(325 m3/d)之间的三维曲面,确定了最优参数组合。这种多目标优化方法避免了传统试错法的低效性,使工艺参数调整周期从数月缩短至72小时。

工程验证阶段选取某西北地区污水处理厂进行改造。原厂进水C/N比为1.2,总氮(TN)去除率仅68%。改造后采用SLAAO工艺,在完全无需外部碳源的情况下,TN去除率跃升至89.72%,出水浓度稳定在5.27±1.58 mg/L。特别值得注意的是,亚硝酸盐在缺氧区实现了持续积累,使得后续反硝化过程无需额外曝气,直接利用储存的亚硝酸盐进行脱氮。这种"硝化-反硝化"分离机制有效破解了低C/N条件下的脱氮瓶颈。

工艺的经济性优势显著。改造后的系统年节省电费约380万元,碳减排量达1200吨/年。污泥产量减少40%,不仅降低后续处置成本,还通过剩余污泥回流(110%)维持了系统的高效运行。监测数据显示,亚硝酸盐在系统内停留时间达7.2小时,确保了反硝化反应的充分进行,而传统工艺该指标仅为4.5小时。

研究同时揭示了工艺的普适性边界条件。当进水BOD?/TN比低于2.0时,系统仍能保持85%以上的脱氮效率,这主要归功于阶梯进水策略对碳源的精准分配。通过控制进水比例(0.88:0.12),系统可自动调节缺氧区碳氮比至6.8:1的黄金区间,使反硝化菌群的碳利用效率提升至92%。

在技术实施层面,研究团队开发了智能控制系统。该系统实时监测DO、pH、ORP等12项关键指标,通过模糊逻辑算法自动调节曝气量、污泥回流比和进水分配比例。现场测试表明,系统响应时间缩短至15分钟,参数波动幅度控制在±8%以内。特别设计的低氧好氧区(DO<0.5 mg/L)通过微孔曝气器与传统的扩散曝气器组合使用,在保证硝化效率的同时,使曝气能耗降低至0.35 kWh/m3,较传统工艺下降42%。

该技术的创新性还体现在对微生物群落结构的调控。通过DO梯度控制(0.7 mg/L低氧区-2.0 mg/L好氧区),成功构建以AOB(氨氧化菌)为主导的微生物群落。稳定运行数据显示,AOB丰度达68.3%,而传统工艺中AOB占比不足40%。这种菌群结构优势使系统在C/N=1.2时仍能保持72%的氨氮去除率,为后续深度脱氮奠定基础。

在环境效益方面,SLAAO工艺通过碳源梯级利用,使系统内源呼吸作用产生的能量损耗降低58%。污泥龄控制在7.2天,既保证了AOB的活性,又避免了过度老化导致的处理效能下降。工艺模块化设计使得扩建仅需增加30%的曝气池容积,而传统工艺扩建需增加50%以上处理单元。

研究团队还针对实际运行中的潜在问题提出解决方案。对于进水C/N比突变的场景,开发了自适应调节算法,可在30分钟内完成参数优化。当遭遇高浓度氨氮冲击时,系统通过提升缺氧区溶解氧(至0.9 mg/L)激活异养菌的应急代谢能力,确保脱氮效率不低于80%。针对冬季低温运行问题,研究建议采用组合式加热装置,通过精准控制缺氧区温度(维持5-8℃),使微生物活性仅下降12%,而传统工艺的脱氮效率会降低35%以上。

未来技术升级方向包括:1)开发基于机器学习的动态调控系统,实现参数的自主优化;2)拓展工艺应用场景,研究高盐(>10 g/L)或低温(<4℃)条件下的适应性改进;3)构建生物炭协同处理模块,进一步提升碳源利用率。研究特别指出,现有数据主要来源于模拟和有限规模的中试试验,建议在后续研究中开展更大规模(≥5000 m3/d)的工程验证,并建立长期运行数据库。

该成果为低C/N废水处理提供了新范式。通过工艺创新与智能控制技术的深度融合,SLAAO工艺在保证出水水质的前提下,实现了碳减排与经济效益的双赢。据生命周期评估(LCA)模拟,采用该工艺可使污水处理厂的全生命周期碳排放降低27%,特别在西北地区干旱半干旱气候条件下,该技术对缓解水资源压力(节约再生水用量18%)和能源危机(减少曝气能耗42%)具有显著现实意义。

目前已有3家污水处理厂(处理能力总计12万吨/日)采用该技术进行改造,数据显示脱氮效率稳定在88-92%之间,运行成本较传统工艺下降34%。研究团队正在开发配套的工艺包(Process Package)和设备选型指南,计划在"十四五"期间完成全国范围内50个老旧污水处理厂的升级改造。该技术的成功应用,不仅为低C/N废水处理提供了可复制的技术方案,更为污水厂碳中和转型提供了可量化的实施路径。
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